








一体成型贴片电感在大电流下的工作效率怎么样?
1、一体成型贴片电感 电源技术的发展也同样推动了电感的发展:工业电源,电源等,随着电子产品的体积越来越小,功率越来越大,电子元件也向着小体积,大功率方面发展。 从使用的铁氧体材料来说,三者的直流偏置特性依次增强,即磁导率下降相同幅度时加载的直流偏置电流依次增大从直流电阻来说,相同电感量的产品,三者RDC依次减小从额定电流来看,普通铁氧体电感一般低于几十毫安,叠层扼流电感Ir一般为几十至几百毫安,叠层功率电感则可达到1A左右从结构设计上来说,一方面,叠层扼流电感和叠层功率电感须要设计更宽更厚的电极,使RDC较小,另一方面,叠层扼流电感和叠层功率电感需要优化电极结构以便产品内部磁场更加均匀,提高产品的磁饱和特性,即提高使电感量下降一定幅度时加载的电流从产品应用上看,普通铁氧体电感一般用于几十MHz以下信号线的谐振滤波,叠层扼流电感一般用于电源线路的扼流及数字模拟区之间的隔离,叠层功率电感则一般用于回路,起储能、减小纹波电流的作用。 一体成型电感也属于贴片电感,而贴片电感的电磁特性是将电能转化为磁能,又或者将电能转化为磁能。在这个能量转换的过程中,贴片电感完成了其担负的滤波,整流,储能等一系列职责,同时也会对使用中的主板电流的纯净度产生一定的影响!

色环电感不良品如何检测识别?
一、色环电感发生不良品原因分析 1、对客户提供5PCS不良品进行分析;观察不良品外观,并无发现异常。测试不良品无感量;确认产品开路。 2、分解该不良品,在不损伤本体的情况下,用溶液泡开,使用显微镜观察断线点,发现断线端都在产品底端成型处,且胶水已变黑: 3、将残留在起收线的UV除去,观察漆包线情况,发现漆包线断线点已完全变黑,在引脚线结处也出现部分线结变黑: 色环电感 二、保沃技术人员对我司生产工序进行排查,整理出可能出现断线的不良原因有以下几方面: 1、材料:可能由于极个别的磁芯在生产过程中毛刺处理不够干净,磁芯挡板边缘比较锋利(磁芯在成型时因模具磨损造成),产品在绕线时磁芯挡板将产品起收端内侧边缘的漆包线漆皮刮伤,由于漆包线没有断开,在我公司的生产测试过程中表现正常,流通到客户,在客户使用过程中弯折受力,漆包线断开,产品出现开路,对此次的不良品分析,在放大镜下面观查磁芯挡板没有发现有批锋。 2、绕线:起收线的起点没有紧贴磁芯的底端,使漆包线的跨度偏大,而产品被弯脚成型时引出脚受到的力会部分传递到漆包线,漆包线的跨度越大,受到的应力就越大。随机抽检在涂产品进行确认,漆包线跨度不大。跨度标准:以产品引脚直径为标准,跨度不可超过引脚直径0.58mm。安排IPQC每两小时抽检对机台已绕线产品进行跨度测量100PCS;跨度都在范围在0.10mm---0.35mm之间。 3、焊锡、安排IPQC每小时随机抽取1000PCS在放大镜下观查焊锡后漆包线是否有无损伤、变细等情况。我司焊锡工序使用全自动焊锡机,对焊锡时间、焊锡深度、焊锡温度有严格的控制,焊锡过程中不可能对漆包造成损伤。 4、涂装:涂装前在拆带过程中拆带装置没有调整到佳状态;个别产品拆带时因两端受力不均匀;导致产品被拉至限位轮弄伤或弄断漆包线。个别的伤线产品在我司测试工位测试合格;导致正常流通。 1)将皮带及两边螺丝调松;发现通断测试确实有开路产品! 2)要求设备人员将拆带装置两端受力调成一致保证拆带时产品在机械轮中间,不再出现该情况。 5、成型:从不良品分析,所有断线位置都在同一侧,有可能是成型过程中受机械应力冲击或设备调试等原因造成受力过大导致漆包线受损。 三、综上,保沃技术人员分析认为产品出现开路的原因是: 1、涂装前在拆带过程中拆带装置没有调整到佳状态;个别产品拆带时因两端受力不均匀;导致产品被拉至限位轮弄伤或弄断漆包线。个别的伤线产品在我司测试工位测试合格;导致正常流通产品在成型过程中。 2、成型弯位点和本体距离过近,在成型过程中引脚受到一个较大的机械应力作用,机械应力通过引脚传递到内部漆包线上,因产品使用的铜线属超微线,漆包线受力出了所能承受的范围,引脚根部引出铜线被拉伸变细,被拉细的铜线的产品在客户端AI再次受力及长时间受高温、电压、电流冲击出现断裂,产品出现开路。


